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旋转设备常见故障和处理方法

傅新喜

广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司

摘要:通过对水泥生产旋转设备常见故障进行分析和处理,发现设备的振动现象表现形式虽然是单一的,但对应的故障原因往往大不相同,有些故障现象比较常见,但处理起来又无从下手,如果判断失误既浪费人力物力,又会造成失修欠修,故障现象还是依旧。因此我们结合现场实际情况,采用状态监测、故障识别与预知维修新技术对故障加以甄别,快速找到故障原因和处理方法,实现设备管理由定性向定量的全面技术转型。本文就几种故障类型进行汇总。

关键词:旋转设备;振动;分析

1 案例一:A型机械松动+动不平衡复合型故障

1.1 设备参数和故障现象

我公司二期窑头煤粉计量动力设备选用KGV250-072型无油螺杆鼓风机,参数见表1。该风机在试机生产时发现电机振动严重超标,振动速度值达到60 mm/s,谱图中只有突出的一倍转频为主即2800/60-46.6 Hz。观察发现电机端基座设计厚度只有4.5 mm,分析判断此类型的故障就是A型机械松动的显著体现。

1.2 处理方法1

为此我们在检修时改造了电机基座,将原厚度4.5 mm改造成 16 mm(见图 1),对中完试机2800 r/min时振动虽比之前下降了 1/2,谱图还是一倍转频为主,对比国际振动评判标准ISO-10816还是不理想。    

1.3 处理方法2

继续查找原因,结合2023年3月1日对中数据反映水平角度偏差 0.05,考虑联轴器平衡较差可能是影响振动大的原因,为此将电机和风机联轴器脱开后对调180°,再次对中试机,振动下降(见表2、表3)。

1.4 小结

在遇到和处理此类故障时往往分析会失之偏颇,通过现象和谱图分析综合判断导致振动大的根本原因,能快速有效地处理好设备故障,保证设备安全高效运行。    

2 案例二:动平衡故障

2.1 故障现象

我公司一期入窑HGBW-HC双驱斗式提升机在2022年5月检修时更换了双驱的液力耦合器和H形胶块,开机后两台电机前端振动,1#机由检修前3.5 mm/s上升至7.5 mm/s,2#机由检修前2.3 mm/s上升至9.7 mm/s,频谱以一倍转频为主即1 480/60=24.6 Hz。

2.2 处理方法

7月4日临停检修时,核对对中正常,检查胶块正常,仔细观察发现电机联轴器和液力耦合器端面都有不同数量的圆孔(见图2),是上次检修时更换液力耦合器破坏了原有的平衡状态。为此对调对接部位 180°(见图3),试机 1#机振动由检修前的7.5 mm/s下降至 2.2~3.5 mm/s;2#机振动由检修前的9.7 mm/s下降至 0.7~1.2 mm/s,说明诊断正确方法得当,并用红漆在配合面做好标记。    

2.3 小结

一般来说,动平衡故障大部分人会认为只有风机才有,实际情况却是只要是旋转设备都会有平衡问题,有数据统计平衡故障约占故障总数的80%。平衡问题在制造、使用、维修不同阶段都有可能出现,只要我们在工作中认真分析验证往往能收到事半功倍的效果。

3 案例三:不对中故障    

3.1 故障现象

我公司一台黏土B1200皮带机通过周期监测发现电机端水平方向振动值由2.3 mm/s上升至13 mm/s,谱图中存在突出的二倍转频(见图4),结合振动趋势是缓慢上升的情况,分析判断联轴器存在不对中状况。

3.2 处理方法

2022年1月19日例检时重新对中,开机后振动值下降至 1.5 mm/s,设备恢复正常运行(见图5)。    

3 小结

出现不对中时设备振动从趋势反映往往是由小变大,振动波形谱图往往更直观明了地表现了它们之间的能量转化。   

来源:《水泥》2024年3期 

(版权归原作者或机构所有)

2026-05-27
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